随着气温的降低,板材生产线的产量会随之下降。然而,通过设备改造和工艺优化调整,使10月份纤维板产量再次突破9000立方米大关,较去年同期增长248立方米,取得了良好的成绩。
板材加大设备改造力度,对现有的烟气系统进行了改造,将原来热油炉排放的废烟气首先进行净化处理,再进行利用,大大提高了干燥进风口的空气温度,与改造前相比温度提高近20摄氏度,有效地保证了生产线的车速,并且天天可节约蒸汽近10吨,月节约生产成本30万余元。同时,针对冬季气温低且昼夜温差大的实际情况,公司组织相关人员对铺装段门窗进行了密封,并随天气变化及时开启暖风系统,确保车间内温度达到29摄氏度以上,避免车速受到影响。在确保产量的前提下,通过积极与供货商进行沟通协调,对高纤板车间热磨机磨片齿型进行了改造,由原来的002齿型改为115-215型磨片,每立方米纤维板可节约电耗15Kwh,月可降低生产成本4万元。
在工艺优化方面,通过进一步调整摩尔比与化工原料的配比参数,彻底解决了薄板车速提高易导致板面起毛问题,既保证了车速又提高了产品质量。对于班组与班组之间纤维粗细不均匀问题,公司在主控室内设置多个样板,对各班组数据进行具体对比,查找问题与不足,取得了较好效果。